原煤数质量验收自动化系统在丰海筛选厂的运用

时间:2024-03-06 点赞:47388 浏览:95762 作者原创标记本站原创

本文是一篇质量管理论文范文,质量管理有关本科毕业论文范文,关于原煤数质量验收自动化系统在丰海筛选厂的运用相关毕业论文开题报告范文。适合质量管理及控制系统及自动控制方面的的大学硕士和本科毕业论文以及质量管理相关开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

摘 要:为了降低工人的劳动强度,提高原煤进厂的计量准确性及所采煤样的代表性,使所得原煤指标能更好的指导生产,文章自行设计了皮带动态计量,输送机端部采样的原煤数质量验收自动测量系统,在原煤采样、计量工作中应用,取得良好效果.

关 键 词:皮带称;端部采样机;振动筛;除铁器;多功能破碎缩分机

中图分类号:TD948.9文献标识码:A文章编号:1006-8937(2015)08-0173-02

丰海矿生产的原煤经矿车运输分别进入+50水平、-130水平、-330水平的原煤仓,然后通过1#、2#、3#皮带机输送直接进入我厂地面受煤仓.以前,矿井进厂原煤数量及质量验收均由厂负责,具体是根据井下各验煤点当班验收人员检尺换算、煤样采制化验后得出.该验收方式存在以下问题:

①由于矿车来煤车数较多、煤种较杂,现场采样耗时,矿车采样样量不足、代表性不够,造成采样化验后数据波动较大,不符合文件要求.

②由于矿井生产点多面广,煤种各异,所测容重的代表性不够,加上验收人员检尺也存在人为误差,造成实际计量数据不够准确.

③筛选厂安排验收人员下井验收,将质量管理直接延伸至矿井各生产环节,一是厂矿工作职责不明确,增加筛选厂的工作难度;二是削弱了矿井源头质量管理的职能,矿井存在质量管理的依赖性.

④矿井进煤验收点现有3个,其中+50水平安排二班人员5人,-130水平安排三班人员11人,-330水平安排三班人员11人,因此井下验收人员27人,同矿井人员设置存在重叠,造成人力资源浪费..

⑤厂、矿验收人员齐聚井下,工作质量得不到有效发挥,现场管理方面的效能监察难度加大.

1原煤数质量验收自动测量系统简介

丰海筛选厂使用的自动采样机是采用端部采样形式,系统采用一级采样一级筛分一级破碎二级缩分的方式,其主要技术指标为:①输送皮带机带宽度B等于800mm;②输送皮带机运行速度为V等于2m/s;③输送皮带机输煤量为Q等于180t/h;④输送皮带机煤层高度≤450mm;⑤采样机采样头开口为600mm.

原煤计量使用的是赛摩新N17系列皮带秤:由于涉及厂、矿之间公司内部的煤量结算,因此皮带秤动态累计误差选择低于贸易结算精度要求档次(即±0.25%),具体选型为:赛摩新N17系列皮带秤.

2原煤数质量验收自动测量系统工艺主要技术流程

2.1端部自动采样装置运动原理

用电动装置控制溜槽采样器周期性地往复动作,完成采样任务.当自动采样装置控制系统开始启动,推杆带动溜槽采样器向煤流方向翻转,由限位开关或时间继电器自动控制停止运行,采样器横截面煤的全断面取得一定量的煤样,然后在推杆作用下将收回溜槽采样器,完成一个子样的采取过程.

自动采样装置控制系统,用两个接近开关,标记采样和复位位置,位于采样溜槽的下部,现场控制箱手动和自动可调.自动控制原理为:取相依附设备运行信号,各采样装置分别以各自参照点为基准开始计时,在上位机程序中设置开关位置和计时器.而自动采样装置计时时间间隔严格按照采样精密度要求设定,并根据生产需要随时调整;手动采样装置,当自动采样装置出现故障时,用人工根据采样规定翻动采样溜槽采取煤样.


2.2赛摩新N17系列皮带秤计量原理

电子皮带秤称重桥架安装于输送机架上,当物料经过时,计量托辊检测到皮带机上的物料重量通过杠杆作用于称重传感器,产生一个正比于皮带载荷的电压信号.速度传感器直接连在大直径测速滚筒上,提供一系列脉冲,每个脉冲表示一个皮带运动单元,脉冲的频率正比于皮带速度.称重仪表从称重传感器和速度传感器接收信号,通过积分运算得出一个瞬时流量值和累积重量值,并分别显示出来.

2.3原煤数质量验收自动测量工作流程

原煤进入指定验收自动测量范围区域,丰海矿1#皮带机自动称重量(皮带称)→数量传送厂调度室→原煤进入采样皮带机头→自动采样→入50mm振动筛→进入破碎缩分机→化验煤样一份、(厂、公司)存查煤样一分、全水分→确认煤种→输入智能系统→送制样间交接.

3实际使用效果

为能在同等条件下替代人工采样,煤验收计量,最大限度减少误差和劳动力,及时准确地提供检验数据,丰海筛选厂对自动采样机在采样效果和皮带称计量效果进行检测.

3.1采样时间间隔

子样的分布采用等时间间隔方式,其间隔由下式确定:

T≤60×Q/GN

式中:

T为时间间隔,min;Q为采样单,t;G为煤流量,t/h;N为子样个数.

子样数目:每天通过丰海矿1#皮带机的原煤量在1200t左右,最多1700t,作为一批,按1700t计算,根据国标规定应采取子样数目78个,即:

N等于n等于60等于78

子样质量:由于丰海矿1#皮带机的原煤经采取的煤样通过一级直线筛筛分后到<50mm的,所以最应采取的子样质量为5kg.

T≤60×Q/GN等于(60×1700)(180×78)等于7.2mim

将自动采样机采样时间间隔设定为7mim,每拉1700t的原煤在约566min,煤流量平均180t/h,可以保证在此时间内至少采样78个.

3.2采样系统精密度核对

测试在该机稳定运行的条件进行,通过系统测试检验该机采样与制样的代表性,依据国标GB474-2008煤样的制备方法和GB475-2008商品煤样人工采取方法标准,评判该机采制样品的精密度所能达到在水平,对采煤样机的性能检验,包括采样代表性检验、子样量,粒度分布及水分损失检验,采样精密度计算、制样系统性能的检验等内容.经检验,结果如下:

①采样系统的采样精密度达到1.46%,优于国家标准规定的2.0%的要求,所采集的样品不存在系统误差.

②制样系统所获得的最终样品与二级于煤灰Ad的差值的20组平均值分别为0.71%和0.73%,优于国家标准规定的0.70%~1.75%的要求,所制备的样品不存在系统误差.

3.3电子皮带称计量系统精密度核对

为了使电子皮带称满足计量中的技术要求,如静态线性度、零点稳定性、分辨限、偏载、最大误差、动态累计误差、重复性、空称最大累计等,因此测试在该机稳定运行的条件进行,通过系统测试检验该机计量代表性,通过电子皮带称实物检验与汽车电子衡进行比对,在检验精度连续3次稳定在规定范围内0.25%方合格.

4取得的经济和社会效益

通过以上综合分析得出,将“人工矿车点面检尺验收,采样”的落后工艺模式转变为“皮带称动态计量,输送机端部采样”的新工艺模式.从经济上分析:不仅降底采样劳动强度、节约人工成本(验收岗位人员减员23人×5万元/人等于115万元),同时大大提矿车采样样量不足、代表性不够,造成采样化验后数据波动较大而影响生产筛选;从企业效益分析:厂、矿验收人员齐聚井下,工作质量得不到有效发挥,改造后现场管理方面的效能监察工作得到了强化.

5结语

通过采用在丰海矿1#皮带机中部靠近机头15m位置安装原煤皮带秤电子计量系统,头部安装自动采样机,运行证明改变了传统的进厂原煤的验收繁琐方式,同时有效减少验收岗位人员,提高进厂原煤数(质)量验收的准确性和公正性,各项性能指标达到规程及设计要求.

相关论文

办公自动化系统(OA)中的电子文件管理

本文是一篇档案管理论文范文,档案管理类自考毕业论文开题报告,关于办公自动化系统(OA)中的电子文件管理相关学士学位论文范文。适合档案管理。

加油站油品数质量管理模式的完善

本文是一篇质量管理论文范文,质量管理类毕业论文的格式,关于加油站油品数质量管理模式的完善相关电大毕业论文范文。适合质量管理及加油站及。

ADS―B技术在空管自动化系统中的应用

本文是一篇航迹论文范文,关于航迹方面毕业论文的格式,关于ADS―B技术在空管自动化系统中的应用相关毕业论文格式模板范文。适合航迹及自动化。

新型办公自动化系统功能结构

本论文是一篇关于办公自动化类论文注释格式,关于新型办公自动化系统功能结构相关开题报告范文。免费优秀的关于办公自动化及信息系统及计算。